王魯巖
(新疆天山水泥股份有限公司,830013)
0 引言
在新型干法工藝快速推廣的過程中,水泥工業(yè)袋收塵技術(shù)迅速發(fā)展,特別是新型濾料的不斷涌現(xiàn),大多新建生產(chǎn)線窯尾和冷卻機(jī)收塵不再選用以往習(xí)慣采用的電收塵器,代之以袋收塵器。這些袋收塵器多為脈沖清灰式,壓縮空氣是脈沖清灰袋收塵器的清灰能源。不同的供應(yīng)商,收塵原理基本相似,但結(jié)構(gòu)氣路卻各不相同。正是這結(jié)構(gòu)氣路的不同,設(shè)備使用維護(hù)上就顯現(xiàn)出很大的差異。我公司選用的HCDMC264-2×5型袋式收塵器,安裝使用后不久,窯尾排放便發(fā)生嚴(yán)重超標(biāo)事件。本文就本次事件的原因進(jìn)行分析,并就改造措施進(jìn)行介紹。
1 袋收塵器的使用情況
我公司選用HCDMC264-2×5型袋式收塵器(表1)采用下進(jìn)風(fēng)方式, 2010年10月投入運(yùn)行,2011年3月窯尾排放開始超標(biāo),隨著時(shí)間的推移,超標(biāo)越來越嚴(yán)重。開箱檢查發(fā)現(xiàn)濾袋袋底嚴(yán)重破損。2011年6月?lián)Q用本地產(chǎn)玻纖覆膜,2012年3月窯尾排放超標(biāo)。
2 原因分析
HCDMC264-2×5型袋式收塵器采用下進(jìn)氣方式,氣流沖刷濾袋底部,濾袋底部長(zhǎng)期遭受廢氣中塵粒的磨蝕,最終致其破損。另外,該除塵器結(jié)構(gòu)原因(內(nèi)部設(shè)計(jì)不合理,尤其是氣路結(jié)構(gòu)以及密封差等)導(dǎo)致氣流不均衡,濾袋工作中持續(xù)晃動(dòng),加重了塵粒與濾袋底部的相對(duì)運(yùn)動(dòng),致使磨損加快。
3 解決方案
除塵器結(jié)構(gòu)不合理,氣流直接沖刷濾袋袋底,氣流不穩(wěn),這是濾袋袋底嚴(yán)重破損的根本原因。我們的改造措施就是要以改變這一現(xiàn)狀為目的,最終實(shí)現(xiàn)濾袋的合理使用壽命。
(1)將靠近進(jìn)氣煙道的每根噴吹管上面的孔封住三個(gè),具體見圖1所示。
(2)將封住的噴吹管上面的孔對(duì)應(yīng)的濾袋更換為100mm長(zhǎng)的濾袋;目的是封住下面的花板孔。
(3)將進(jìn)風(fēng)接口拆除,增加進(jìn)風(fēng)口端板;在袋室內(nèi)和灰斗內(nèi)增加阻流板改變氣流的進(jìn)氣方式(見圖2);增加的阻流板離濾袋要保持一定的距離,花板孔中心離阻流板的距離在250mm以上,防止安裝好后濾袋碰到阻流板。
(4)在進(jìn)氣煙道的側(cè)板上開孔,孔的高度從灰斗上沿往上900mm,寬度盡量寬,離立柱兩邊100mm,見圖3。
(5)更換所有人孔門的密封條,減輕嚴(yán)重的漏風(fēng)。增加人孔門上面壓板的密度,更改后壓板的距離在300mm~400mm為宜。
(6)增加的阻流板設(shè)計(jì)寬度為500 mm,這樣可以將加工好的部件從灰斗的檢修門內(nèi)拉進(jìn)去,或者在灰斗內(nèi)開長(zhǎng)孔將檢修部件拉進(jìn)去。
(7)整個(gè)改造完成后,將提升閥取消掉,實(shí)現(xiàn)在線清灰。
(8)調(diào)整脈沖閥的噴吹順序,實(shí)現(xiàn)左、右兩室的脈沖閥交替跳躍進(jìn)行清灰。正常情況下,袋式除塵器的清灰周期應(yīng)該在20~30 min的范圍內(nèi)。
4 結(jié)束語
此方案實(shí)施完成后,濾袋數(shù)量減少為2 310條(原2640條),過濾風(fēng)速為0.98 m/min,氣流均衡,氣路方向改變,濾袋工作穩(wěn)定,含塵氣流對(duì)濾袋底部的沖刷大大減輕,徹底地解決濾袋底部破損的問題。
本次改造的施工難度較大,施工時(shí)要特別小心,防止火星碰到濾袋(要將一部分濾袋和袋籠取出,并做到輕拿輕放,并整齊有序地排列好)。在改造施工完成后應(yīng)將濾袋全部進(jìn)行更換。另外應(yīng)摸索出適合改造后收塵器的控制維護(hù)方法,確保設(shè)備的完好運(yùn)轉(zhuǎn)率。
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