1 引言
我集團(tuán)公司下屬企業(yè)鑫達(dá)公司5000t/d熟料生產(chǎn)線,于2003年7月點(diǎn)火投產(chǎn),配套原料磨為MPS5300B輥磨,原有喂料形式為邊部喂料,進(jìn)料時(shí)三個(gè)磨輥先后進(jìn)料,最先進(jìn)料的磨輥研磨的大部分為粗料,最后進(jìn)料的磨輥研磨的大部分為粉料,三個(gè)磨輥襯板磨損程度相差較大,造成主減速機(jī)嚴(yán)重偏負(fù)荷運(yùn)行,電流較高,輥磨整體振動(dòng)大,并因此影響到其他設(shè)備、部件的運(yùn)行。特別是在襯板磨損后期,是造成輥磨故障停機(jī)的主要原因。2005年5月對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造,把邊部喂料改為物料通過(guò)粗粉錐喂到磨盤中心,物料在離心力的作用下均勻向四周甩出,三個(gè)磨輥工況基本相同,負(fù)荷均勻,有效解決了上述問(wèn)題。輥磨改造前后運(yùn)轉(zhuǎn)對(duì)比見(jiàn)表1。
2 改造方案
2.1 三道閥的改造
將原三道鎖風(fēng)閥由16.6m平面提升至19.9m平面(見(jiàn)圖1、圖2),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際確保落料順暢,將三道鎖風(fēng)閥及溜子角度由原60°、41°改為75°、52°,使整個(gè)三道鎖風(fēng)閥及溜子傾角變陡,徹底解決了三道鎖風(fēng)閥在物料較濕時(shí)容易堵塞的問(wèn)題,同時(shí)物料入磨口高度的大幅上升也為物料從三道鎖風(fēng)閥進(jìn)入磨盤中間提供了有效空間。
2.2 喂料皮帶的改造
三道鎖風(fēng)閥整體提高后,現(xiàn)有生料入磨皮帶機(jī)的落料位置至三道鎖風(fēng)閥進(jìn)料口的高差變小,落料溜子角度太小不能滿足喂料的要求,可通過(guò)提高生料入磨皮帶機(jī)頭部使高差變大或加長(zhǎng)皮帶機(jī)頭部使水平距離縮短的辦法解決。從現(xiàn)場(chǎng)來(lái)看,皮帶機(jī)頂部因棚面的制約無(wú)法加高,只能采用加長(zhǎng)皮帶機(jī)頭部的辦法。經(jīng)實(shí)際測(cè)量,生料入磨皮帶機(jī)頭部需加長(zhǎng)1000mm左右(見(jiàn)圖1、圖2)。
2.3 中間倉(cāng)氣動(dòng)翻板閥的改造
物料進(jìn)料口提高后,原有的氣動(dòng)兩路閥無(wú)法安裝,因需定期對(duì)皮帶秤進(jìn)行標(biāo)定等原因,必須重新制作一個(gè)兩路閥,物料通過(guò)兩路閥分別進(jìn)入生料磨和中間倉(cāng)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,在生料入磨皮帶機(jī)出料溜子上加一閥板,手動(dòng)控制(見(jiàn)圖2)。
2.4 液壓站的改造
三道鎖風(fēng)閥整體提高后,現(xiàn)有液壓系統(tǒng)面臨壓力不夠及操作不便的問(wèn)題,可將現(xiàn)有液壓系統(tǒng)提高一個(gè)樓面,以解決上述問(wèn)題。
2.5 磨內(nèi)粗粉錐的改造
改造后,物料由選粉機(jī)下部溜子進(jìn)入粗粉錐,然后進(jìn)入磨盤,而粗粉錐的原有設(shè)計(jì)是沒(méi)有考慮到支撐下料溜子重量這一點(diǎn)的,因此需對(duì)粗粉錐的框架進(jìn)行加固,使其能夠承受上部溜子的重量,同時(shí)在粗粉錐內(nèi)加裝耐磨板,以增加粗粉錐的使用壽命。
2.6 喂料樓整體改造
三道鎖風(fēng)閥整體提高后,喂料樓的整體負(fù)荷重心上升,造成樓體振動(dòng)加大,須采取相應(yīng)措施。可在入磨皮帶機(jī)下的兩條主梁下加兩條鋼柱,將負(fù)荷引至下一層面,同時(shí)在二樓、三樓兩個(gè)樓面跨度較大的樓層立柱用鋼結(jié)構(gòu)作剪型支撐,以加強(qiáng)整個(gè)喂料樓的剛度。
3 改造效益
改造成中心喂料后,磨輥襯板磨損基本均勻,增加了磨輥襯板整體使用時(shí)間;降低了磨機(jī)本體振動(dòng),提高了主減速機(jī)、選粉機(jī)減速機(jī)、選粉機(jī)的運(yùn)行可靠性;各部位軸承安全使用性進(jìn)一步提高;提高了喂料量,降低了運(yùn)行負(fù)荷,穩(wěn)定了磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn),提高了臺(tái)時(shí)產(chǎn)量(見(jiàn)表1),有效降低了消耗,入磨物料分布均勻,輥磨主電機(jī)電流從230A降到160A,粉磨產(chǎn)量由400t/h提高到440t/h,生料噸電耗由21kWh下降到16.5kWh。
據(jù)此估算,一年可節(jié)省用電1080萬(wàn)kWh,直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)540多萬(wàn)元(按年產(chǎn)熟料155萬(wàn)噸、生料240萬(wàn)噸計(jì)算),成效顯著。
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