我公司一期熟料線煤磨為球磨機,型號Φ3×6.5+2.5m,設(shè)計生產(chǎn)能力:18-20T/h(進料粒度<25mm,80μm孔篩余6%,原煤水分<8.5%,煤粉水分<1%,中等硬度)。煤粉倉為單筒雙椎體形式,荷載量80噸。使用原煤為煙煤,收到基月平均Mar=12±1.5,Var=28±2。煤粉制備工藝流程如圖1所示,在日常生產(chǎn)過程中控制磨機入口溫度不大于220℃,出磨溫度57-58℃,煤粉細度控制指標為0.08毫米方孔篩篩余量小于5.0%,水分小于3.5%,生產(chǎn)中煤粉合格率能達到95%。
1 險情出現(xiàn)
2014年5月初的一天,巡視煤粉制備現(xiàn)場設(shè)備時,在煤粉倉椎體附近發(fā)現(xiàn)有輕微燒糊的氣味,用測溫槍仔細檢查,發(fā)現(xiàn)在煤粉倉椎體最上層倉助流氣管附近有一處10公分大小高溫點,外保溫鍍鋅板顯示76℃,中控室操作畫面各溫度檢測點最高顯示 56℃,該測點距離76℃高溫點約2.5米,煤粉倉頂CO濃度檢測數(shù)據(jù)沒有超過報警值,判斷為倉助流用壓縮空氣長期摩擦沉積在倉壁上的結(jié)拱煤粉,引起的局部煤粉自燃,遂決定在正常生產(chǎn)中處理這起煤粉自燃事故。
2 采取措施
(1)通知煤磨中控操作員降低出磨溫度至52-53℃,勤觀察CO監(jiān)測值,超過報警值立刻通知;
(2)檢查確認CO2滅火系統(tǒng)狀態(tài)是否完好,應(yīng)急備用;
(3)保持煤粉倉滿倉狀態(tài),用煤粉填充倉儲存空間,減少可燃氣體富集、并用厚煤層覆蓋著火點,減少和氧氣接觸;
(4)通知中控室窯操作員停止煤粉倉壓縮空氣環(huán)吹助流,杜絕該部分空氣進入;
(5)拆除高溫點處外保溫層,暴露出煤粉倉椎體鋼板,已經(jīng)是可見紅色,見圖2。紅外測溫槍測量顯示582℃,進行倉壁噴水降溫,在已自燃煤粉流走后避免倉壁鐵板蓄熱引燃后續(xù)煤粉;(6)每半小時測量一次自燃處倉壁溫度并記錄,是否呈下降趨勢。
3 處理效果
處理該事故過程中,回轉(zhuǎn)窯窯處于滿負荷運行狀態(tài),在壓縮空氣倉環(huán)吹助流停止以后,煤粉轉(zhuǎn)子稱負荷率忽大忽小,下煤不好,恢復(fù)了下面的2層倉壓縮空氣環(huán)吹助流后,下煤情況有好轉(zhuǎn)。經(jīng)過70個小時的持續(xù)觀察,倉壁溫度恢復(fù)正常。
4 事故反思
這次煤粉倉自燃事故雖然沒有造成大的損失,但是也給我們敲響了警鐘,引起我們的反思為什么煤粉倉會自燃呢?經(jīng)過對檢修記錄和運行數(shù)據(jù)的分析,我們發(fā)現(xiàn)主要有這幾個方面造成:
(1)轉(zhuǎn)子秤的轉(zhuǎn)子和上下密封板間隙過大,正常的間隙值在0.3-0.5mm,而我廠轉(zhuǎn)子秤密封間隙小于0.6mm時轉(zhuǎn)子秤運行電流接過額定值經(jīng)常跳停,所以為了保證轉(zhuǎn)子秤正常運轉(zhuǎn),間隙值在0.8mm左右,送煤風(fēng)上竄到轉(zhuǎn)子秤進煤口形成氣囊,造成下煤不暢,加大煤粉倉內(nèi)壓力破壞氣囊后下煤好轉(zhuǎn),所以倉助流環(huán)吹設(shè)置供氣壓力0.5MPa,間隔時間30秒,噴吹時間3秒。
(2)使用的壓縮空氣含水量偏大,導(dǎo)致煤粉在環(huán)吹口部接拱,結(jié)拱煤粉在壓縮空氣流的長期沖刷下溫度逐漸升高,形成自燃。
(3)倉壁由于有保溫層的保護,熱量不容易散失,熱量聚集引起煤粉氧化反應(yīng)加劇,燒熱的倉壁又引燃經(jīng)過的煤粉,導(dǎo)致該處倉壁溫度越來越高,最終倉壁燒紅。
所以在生產(chǎn)過程中,設(shè)備、電氣、工藝都要嚴格按照相關(guān)標準執(zhí)行,并相輔相成,互相支撐,才能安全高效穩(wěn)定運行。